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絕緣鋁導線回收 |
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電纜中間接頭壓接不緊,焊接不牢, 運行中發(fā)生氧化; 注入電纜中間接頭盒的絕緣物質劑量不符合要求, 或灌注時盒內存有氣孔; 電纜盒密封不良或受損裂紋浸入潮氣, 使絕緣擊穿, 起火爆炸。
電纜隧道堆放雜物, 電纜或電纜支架上積灰過厚, 電纜隧道有可燃氣體可燃液體泄漏等經高溫或明火引燃, 發(fā)生電纜火災或爆炸。
現(xiàn)在廣泛使用的繞包式絕緣材料的介電系數、體積電阻率要比電纜本體的絕緣介電系數、體積電阻率低一些。在強電場作用下,絕緣材料內部介質損耗、泄漏電流的增加會導致電纜附件發(fā)熱。再加上電纜終端頭和中間接頭導體連接處,是現(xiàn)場利用壓接鉗人工壓接,壓接處的接觸電阻一般都大于電纜導體線芯的電阻,很難做到與電纜導體線芯的電阻一樣,從而也會給電纜、電纜火災事故埋下隱患。
油浸電纜敷設時高低位差較大, 發(fā)生淌油或電纜頭滲油現(xiàn)象, 致使高位電纜端的絕緣油流失,熱阻增加絕緣焦化而擊穿起火。
礦用高壓橡套電纜接頭冷補硫化效果迄今為止,該公司鐵礦已經對采礦場7臺主體設備的高壓橡套電纜接頭全部進行冷補硫化處理。該礦多年的實踐證明,此種處理技術很好地解決礦用高壓橡套電纜接頭故障問題。
耐水性試驗:他們將硫化好的高壓橡套電纜接頭部位放入水中使用,從未發(fā)生一起電纜接頭接地、短路等現(xiàn)象。在雨季因電纜接頭造成的停電事故也幾乎為零。根據該礦的統(tǒng)計數據,采礦場礦用高壓橡套電纜接頭采用冷補硫化工藝之前,1~7月的故障次數分別為8、11、12、14、17、20、22次;采礦場礦用高壓橡套電纜接頭采用冷補硫化工藝以后,1~7月的故障次數分別為0、1、0、1、2、2、2次。從該礦采礦場礦用高壓橡套電纜故障統(tǒng)計曲線圖表也可以看出,采用冷補硫化工藝之前的曲線波動幅度較大,礦用高壓橡套電纜的故障率隨著雨季到來急劇增加;采用冷補硫化工藝之后的電纜接頭防水性能良好,無論冬季、雨季都能夠正常輸送電。
成本分析:該礦采礦場礦用高壓橡套電纜采用冷補硫化工藝之前月故障平均次數l5次,接頭直接消耗費用為l500元/月,全年平均電纜消耗費用為8300元/月,因接頭造成的產量損失為l3608元/月,總消耗為23408元/月。采用冷補硫化工藝以后,每個接頭膠料消耗為76.5元,高壓自粘膠布費用為l7.5元/月,接頭直接費用為6700元/月,產量損失為328元/月,總費用消耗為7ll3元/月。全年節(jié)約礦用高壓橡套電纜23408-7ll3=l6295元/月。
電纜頭及終端盒故障自燃,因為制作工藝粗糙,剝開的絕緣體在空氣中暴露時間太長,使絕緣體受潮,致使在運行中爆炸。電纜頭表面受潮或積污,電纜頭瓷套管破裂及引出線相間過小等導致線路起火。
河北(鑫聚泰)廢舊物資回收.. 12年
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